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煤化工废水臭氧高级氧化技术应用

高级氧化技术采用非均相臭氧氧化技术,非均相臭氧氧化技术是以产生OH自由基等强活性自由基为目的的高级氧化过程
煤化工废水案例分析 :
中煤鄂尔多斯能源化工有限公司废水处理工程处理对BGL气化炉废水,该废水特点

①废水中表面活性物质较多,好氧曝气时泡沫很大;

②废水中的油类物质呈乳状态,采用隔油及加压气浮等工艺,去除效果较差;

③废水中的主要污染物成分有单元酚、多元酚、氨氮、有机氮、脂肪酸及其它较少量的芳香烃、萘、蒽、噻吩、吡啶等难降解有机物,废水的可生化性较差(B/C小于0.3);

④废水中主要污染指标为:COD=3500-4000 mg/L,BOD=900-1120 mg/L、总酚=600-800 mg/L、氨氮=250-350 mg/L,废水水量=350 m3/h。
煤化工废水工艺简介:    
高浓度酚氨废水处理工艺流程如图所示。
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高浓度酚氨废水和厂区生活污水分别进入酚氨废水调节池和生活污水调节池进行水质和水量的调节。经分质预处理后的生活污水和酚氨废水经厌氧配水井混合后进入EC外循环厌氧塔,该工艺可以降低酚氨废水的毒性,提高其可生化性同时降低COD和总酚的浓度。EC外循环厌氧塔的出水进入BE生物增浓系统之前需经厌氧循环池进行厌氧泥的循环,沉淀污泥排至厌氧配水池经厌氧提升泵重新进入EC外循环厌氧塔。BE生物增浓系统采用廊道设计,即酚氨废水先经环形的外廊道后进入折流式的内廊道。多级A/O系统与二沉池合建,A/O系统采用折流式廊道设计,末端设置沉淀池。多级A/O系统廊道底部均匀设置曝气装置,通过阀门控制其启闭,可以根据进水水质调整A池和O池的相对池容比例,使有机物的去除和脱氮达到最优效果。为提高臭氧高级氧化的效果,在二沉池出水进入臭氧接触氧化池之前先经高密度沉淀池去除悬浮物,以提高臭氧氧化的效率。经臭氧氧化的出水需经30min的缓冲停留,释放出水中未完全反应的臭氧,然后进入BAF滤池,进一步去除有机物和氨氮。
 
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高浓度酚氨废水处理工程全景图

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 各工艺出水色度变化

煤化工废水运行情况
该废水处理工程主要用于COD、氨氮和酚的去除,经过15个月(2013.12-2015.03)的稳定运行,COD、氨氮、挥发酚和总酚的去除率分别达到98%,99%,100% 和98%,出水水质满足《中华人民共和国化工行业标准》HG/T3923-2007的《循环冷却水用再生水水质标准》要求。具体水质控制指标如下:

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EBA工艺的总投资为0.8万元/m3d(1000m3/h=1.9亿元),目前企业核算的运行费用2.85-3.15元/m3,该工艺与常规物化强氧化+生化等工艺相比,投资费用节省40-60%,运行费用节省50-80%,实现了真正意义上的废水处理零排放。

来源:化化网煤化工  作者:哈尔滨工业大学  韩洪军  贾胜勇  李琨  徐春艳